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  • 水泥细度变粗的原因及处理办法
  • 作者:江苏翔达环保工程有限公司   点击:1174   发布日期:[2021/04/22]
  • 我公司水泥粉磨采用球磨(Ф3.0*11.0m)的开路粉磨系统,配备合肥设计院辊压机Ф1200×450mm,该系统于2007年顺利投产,台时产量为50t/h,经过一系列改造后台时产量可达到60t/h。但自从2015年3月份以来,我公司生产的各品种水泥,细度都大大超出控制范围,0.045mm筛余达到20%以上,在很大程度上影响了水泥熟料性能的发挥以及水泥成本的控制。为此,我公司针对这一问题深入查找原因,并通过采取调整入磨物料的配方、处理打散分级机筛网以及对调整磨机钢球级配等措施,最终,实现了出磨水泥细度在可控范围内,从而稳定了出磨水泥的质量。

    1、水泥细度变粗的原因

    (1)5月初,生产厂停机检查,发现打散分级机的筛网有十几处穿孔,导致粗粉与细粉同时进入到磨机内,导致入磨物料的量和粒度不受控。从抽查入磨物料粒度的筛余情况来看,0.2mm筛的筛余物高达85%,远远超过正常范围(正常范围为40%),这就大大增加了磨机Ⅰ仓的破碎压力,从而引起Ⅰ仓粉磨效率低,物料长时间在Ⅰ仓粉磨而出现饱磨空转次数多,细度难控制偏粗。

    (2)停磨检查磨内筛余曲线

    为进一步了解磨机的研磨效果,我们对磨机进行筛余曲线试验,即在磨机Ⅰ仓、Ⅱ仓、Ⅲ仓每0.5m处取样检测0.08mm筛余,并根据0.08mm筛余情况和筛余曲线如下:

    仓号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    2

    0.08mm筛余(%)

    60.0

    54.8

    48.8

    47.0

    39.4

    40

    39.2

    35.2

    28.9

    仓号

    3

    4

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    0.08mm筛余(%)

    23.2

    15.2

    14.4

    14

    19.7

    15.6

    14

    12.1

    12.0

    仓号

    6

    7

    8

    9

    10

    11




    0.08mm筛余(%)

    11.8

    13.6

    6.0

    5.2

    4.8

    4.4




      

    从磨内筛余曲线图可以看出,细粉仓Ⅲ仓,研磨效果差,细度粗,由此可判断钢球级配不合理。

    2、解决办法

    (1)处理打散分级机筛网穿孔问题

    6月23日起停磨检修,针对打散分级机筛网穿孔的部位进行修补,对损坏严重的筛网进行了更换。

    (2)调整磨机钢球级配

    停磨后,进入到磨内查看情况,发现磨机Ⅰ、Ⅱ仓有窜球的现象,Ⅰ、Ⅱ隔仓板有几处穿孔,这是导致Ⅰ、Ⅱ仓有窜球的主要原因。进入Ⅲ仓检查,发现仓内的钢锻量较少(球面低于正常高度),导致了研磨效果差。查明原因后,我们把磨机内的钢球和钢锻全部倒出,按要求重新进行级配,适当补充钢球和钢锻的量。随后,安排维修人员焊补隔仓板,对损坏严重的隔仓板进行了更换。

    3、效果

    经过采取一系列措施后,在连续开机一周后停磨,重新检查磨机的筛余曲线,同样在磨机Ⅰ仓、Ⅱ仓、Ⅲ仓每0.5m处取样检测0.08mm筛余,并根据0.08mm筛余情况和筛余曲线如下:

    仓号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    2

    0.08mm筛余(%)

    45.6

    36.1

    30.1

    25.6

    24.3

    23.1

    22.1

    22.6

    19.5

    仓号

    3

    4

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    0.08mm筛余(%)

    16.8

    13.7

    11.2

    10.6

    10.2

    9.6

    8.1

    7.3

    6.5

    仓号

    6

    7

    8

    9

    10

    11




    0.08mm筛余(%)

    4.9

    3.6

    3.0

    2.5

    2.3

    2.0




      

    从水泥磨磨内的筛余曲线可以看出:入磨物料的粒度大幅降低,Ⅰ仓的破碎能力大幅提高,Ⅱ仓的粗磨能力发挥良好,Ⅲ仓的研磨效果较好,出磨水泥的细度也达到我们控制的要求。此外,经过此次检修后,出磨、出厂水泥的0.045mm筛余都能控制在12.0%以下,对稳定我公司的水泥产品质量具有很大的促进作用。

    4、结束语

    降低水泥粉磨细度,能够让水泥熟料的性能得到充分的发挥,混合材的掺入量会得到相应的提高,从而降低水泥的生产成本,实现降本增效。


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